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        飄落的風
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        樓主  發表于: 2020-08-10 09:07
        前輩們,請教個問題:
        現在手上一個小項目,用脈沖控制伺服定位,因為設備上沒有規定精度,也就不需要通過脈沖當量來計算電子齒輪比,我打算根據PLC輸出的最大頻率(10KHz)對應電機轉速(3000轉/分鐘)的關系求得電子齒輪比,實際使用中發現,PLC輸出低頻率時沒問題,頻率一高,驅動器報位置偏差過大故障,手冊上說是輸入的脈沖頻率過高了。
        求前輩們指導:是驅動器一般不用高頻率控制嗎?是否我提升電子齒輪比,降低輸入脈沖頻率就行了?求前輩們解答,謝謝了
        宿遷電工
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        1樓  發表于: 2020-08-10 10:26
        減小電子齒輪比,最好老老實實計算電子齒輪比。
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      2. 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!
      3. 長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
        吸塑機,軸承合套儀程序開發
        專業外協
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